提升機因過載跳停的現(xiàn)象比較常見,但大型提升機因計量失控或其它原因造成過載跳停后,往往重啟困難,有的甚至造成事故擴大,所以大型提升機的過載跳停后,需要采取一些必要的措施。
提升機過載跳停后,必須進行全方面分析檢查,檢查內容包括:檢測電機是否正常;耦合器是否軸承卡滯、油位是否正常等;上下軸承是否正常;中間殼體、支架是否凸鼓變形等
當分析確認逆止器正常后,打開上下人孔門對斗、牽引件進行檢查,確定過載的原因。一般情況下,過載的原因有以下幾種:張力不足、牽引件跑偏造成斗掛機殼、斗與殼體摩擦;軸承損壞卡死;傳動故障卡死;來料過多,機尾集料,造成阻力增大,同時因料位過高,導致物料滿斗壓實,容重增大,等等

提升機向井走行偶爾超限故障
故障現(xiàn)象:
生產(chǎn)操作人員反映提升機向井走行時有偶爾超限現(xiàn)象,但超限程度不大。
故障原因及分析:
由于是偶發(fā)故障,故障時現(xiàn)場無人,不能確定當時情況,事后也無從判定故障原因。因此,電工只有采取蹲守的方式在現(xiàn)場觀察,以期發(fā)現(xiàn)故障線索。
經(jīng)過半天的蹲守,終于捕卓到一次超限情況:提升機向井走行快到位時變低速過晚,到位停車時速度較高,剎車距離過長,所以造成超限。
變速條件有兩個,一是向井減速接近開關,該開關距離井定位位置2.5米;二是編碼器向井距離小于1.5米。
檢查變速接近開關發(fā)現(xiàn)接近開關所帶繼電器在提升機提升和走行過程中有偶有抖動現(xiàn)象,懷疑是開關受變頻器干擾所致,更換接近開關后,提升機運行正常。
綜上所述,造成走行超限的原因是減速接近開關受變頻器干擾工作不正常,導致提升機在2.5米距離上沒有變低速,盡管在小于1.5米后變了低速,但因為提升機減速距離長,到位時速度仍過快,造成剎車距離長而超限。
解決方法:
當時的解決方法是更換了開關,銅陵提升機,但仍不能保證今后不會出現(xiàn)問題。比較可靠的方法是:修改PLC控制程序,將編碼器變速距離由1.5米改為2.5米,這樣就等于雙保險了,甚至可以將變速接近開關拆除不用。

此次故障,液偶碎片將提升機頭部防雨棚擊穿多個孔洞,飛出碎片蕞遠距離在200 m以外。如果傷及人身安全,將造成不可估量的損失。為了避免類似故障再次發(fā)生,物料提升機,采取如下預防措施:
(1)加強原料破碎及輸送系統(tǒng)和人磨系統(tǒng)設備管理,充分發(fā)揮金屬探測儀和除鐵器功效,防止襯板及鋼板等大件物品進入磨機。
(2)定期檢查磨內組件,防止大件金屬脫落進入外循環(huán)系統(tǒng),將外循環(huán)提升機卡死。
(3)當有大件金屬物進入外循環(huán)提升機,使負載處于制動工況時,一定要將大件金屬物和物料徹底清理完畢后再啟動提升機。
(4)定期檢查液偶充油量,發(fā)現(xiàn)油液泄露及時更換O型密封圈或骨架油封。補充油液或更換新油時,提升機廠家,嚴格控制液偶充油量不得大于80%。
(5)及時修復或更換損壞的逆止器,并加強潤滑保養(yǎng)維護工作,保證機組不發(fā)生倒轉飛車事故。
